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ALDEC506型卧式螺旋离心机在污泥脱水中的应用

   2007年02月07日 12:01  
污水处理装置于2002年1月建成投产,污水处理能力为5 000 m /d,采用两段石灰乳加铁盐中和工艺处理含重金属离子及砷、氟的酸性污水,污水处理后达标排放,同时产出固含量很低的污泥(悬浮液)。为便于污泥的运输和堆存,我厂从瑞典阿法拉伐(中国)有限公司(简称阿法拉伐公司)购置了2台ALDEC506型卧式螺旋离心机(简称离心机)用以污泥脱水,脱水后的污泥直接外排。自投运以来,2台离心机运行正常,脱水效果好,排渣水含量(质量分数)降至60% ~65% 。
1 污泥脱水工艺流程
    污水中和处理后的悬浮液(pH值9~11)在凝聚槽内与絮凝剂混合絮凝,生成矾花状絮体;上清液进入浓密池浓密,污泥沉降到池底;池底污泥由螺杆泵抽送到离心机进行脱水,分离出的渣送到临时渣库堆存,zui终运到*渣库填埋,分离液也称滤液返回处理。工艺流程见图1。
 
2 离心机简介
2.1 工艺条件
     离心机的工艺条件为:污泥pH值9~11;进口污泥固含量(质量分数)5% ~10% ;中和渣量35.4 t/d;排渣水含量(质量分数)60% ~65% ;污泥回收率90% 。
2.2 离心机结构
     离心机结构如图2,主要由高转速的转鼓、螺旋输送器和差速器等部件组成。离心机外形尺寸为长4 579 mm、宽1 110 mm、高1 271 min,总质量为3 800 kg。
 
2.1.1 转鼓
     转鼓是离心机的主要部件。悬浮液在转鼓内完成固液分离。转鼓直径450 min、长1 910 min。转鼓内液池容量的大小取决于溢池深度或液体半径尺值(R值是转鼓轴中心线到溢流板上堰的距离)。转鼓大端均匀布置4个φ9 2 mm的溢流孔,溢流孔外面设有溢流板(见图3)。转鼓的转速可调,zui高转速为3 250 r/min,其分离因素高达2 657,转鼓半锥角设计为8.5。,总有效沉降面积为4 126 m 。
 
2.1.2 螺旋输送器
     螺旋输送器采用单头螺旋叶片(厚度6 mm),倾角与中心线垂直,螺距l X 140 mm,配套的进料管长为l 150 mill,进料区外半径为l17 mm,螺旋输送器在转鼓内与转鼓同心安装,同向旋转。
2.1.3 差速器
差速器是离 1、5"机zui重要的部件,其性能好坏、质量优劣决定了离心机的运行可靠性。离心机差速器为二级行星齿轮箱,通过涡流电流制动器来控制,从而控制转鼓与螺旋输送器之间的转速差。主机功率为55 kW。二级行星齿轮箱具有如下特点:
a 转速差能随进料量的改变(流量和浓度)而跟踪变化,离心机适宜的转速差为1~10r/min,无级调速。
b. 可使螺旋输送器获得足够的扭矩,离心机zui大扭矩为6 kN·m;
c. 控制、可靠,大大提高了离心机的运行可靠性。
2.2 工作原理
     离心机的离心过程发生在转鼓内,转鼓内配备有螺旋输送器。污泥由进料管进入转鼓并在进口分配器处被均匀加速,在离心力作用下,污泥中的固体颗粒沉降到转鼓内壁上。螺旋输送器与转鼓同向旋转,但两者转速不同,使固体颗粒被螺旋送至转鼓锥段,在离心力作用下由排渣口排出,分离液通过转鼓大端的溢流孔流出。
2.3 材质及振动保护措施
     转鼓、螺旋输送器进出料管及其它与污泥接触的部件均采用316 不锈钢材质。排渣口及螺旋推料面和进料区均采用高耐磨材质碳化钨。离心机罩壳用304不锈钢制成,机座为碳钢件,采用腈类材质进行密封,表面涂有环氧基树脂底漆和面漆加以保护。转鼓内表面设有纵向筋条,使覆盖在转鼓内表面的污泥与转鼓壁无相对滑动,从而保护转鼓壁不受磨损;机座底部设有减振装置,这些措施大大延长了离心机使用寿命。
3 运行情况
     2台离心机于2001年l2月27日安装完成并进行空载试车,主机启动电流3 min内均由200 A降到20 A;开泵电流l min内均由100 A降到40A。这表明2台离心机安装质量符合设计要求。2001年12月28日,1 离心机首先投入运行,进入的污泥全部从排渣口排出。检测发现,污泥固含量(质量分数)1.5% 、pH值不超过6,均未达到工艺要求,造成这种情况的原因是中和工序石灰乳投加系统管道堵塞,石灰乳投加量不足。
    为此,我们及时采取措施对石灰乳投加系统进行整改,2002年3月14日整改完毕。再次检测,污泥固含量(质量分数)已达到5% ~10% ,pH值在9~ll,满足工艺要求。当天下午,2台离心机投运,正常排渣,分离液从溢流孔排出。但是在开机和停机前冲洗时,有大量液体从排渣口排走,使得排出的渣又变成“稀泥”。分析原因是溢流板液位较深,即液体半径R值过小,以致在开机和停机前冲洗时,分离液或冲洗水来不及从溢流孔排出。2002年5月23日,我厂和阿法拉伐公司有关人员临时做成4块半径    为134 mm的镀锌溢流板代替原有的半径为129 mm的不锈钢溢流板安装于2#离心机,再次观察2#离心机运行情况,发
 
在使用过程中,离心机运行稳定,达到工艺指标,排出的渣可用铲车直接运至临时渣库,污泥回收率在90% 左右,但离心机排出的滤液有些浑浊。为此,阿法拉伐公司建议在离心机进料口投加絮凝剂,以进一步提高固液分离效果。2002年5月,进行了添加絮凝剂的试验,在1 离心机进料口添加絮凝剂,结果是出来的分离液(滤液)澄清,但排渣的水含量并没有下降,有时还略有上升。我们分析,若要在离心机进料口投加絮凝剂,需要增加1套制备装置和2台添加泵,费用约1.86万美元。考虑到我厂离心机滤液不是直接外排,而是进入均化池内返回处理,且滤液量较少,对污水处理影响不大。因此,从环保、经济方面考虑,决定不再添加絮凝剂。
    在 运行过程中,我们还对2台设备噪音进行监测,其噪声为83.6dB(A),未超过《工业企业噪声卫生标准》的限值。1 离心机曾出现过启动时噪音大、振动较厉害的问题。检查发现,转鼓不能用手轻易地转动,打开机盖发现转鼓内残渣未清洗干净,清洗干净后,问题就解决了。从此以后,我们严格了停机前冲洗操作,2台设备再未出现过上述问题。
2台设备至今未做过任何维修工作。在使用过程中,我们感觉设备拆卸方便,易于检修。
4 结束语
ALDEC506型卧式螺旋离心机的稳定运行,保证了我厂污水处理系统正常运转。通过一年的使用,笔者认为该离心机具有如下优点:
a. 运行稳定可靠,脱水效率高,排渣水含量低,渣成形好,便于运输和堆存。
b. 设备体积小,结构紧凑,处理能力大。
C. 转速差能随进料流量和固含量的改变而自动跟踪变化,自动化程度高(几乎不需要人工操作),劳动强度低。
低,渣成形好,便于运输和堆存。
b. 设备体积小,结构紧凑,处理能力大。
C. 转速差能随进料流量和固含量的改变而自动跟踪变化,自动化程度高(几乎不需要人工操作),劳动强度低。
 

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